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分析换热器腐蚀机理概述及防范措施
来源:慧聪供热采暖网2016-05-30 13:205024

  分析换热器腐蚀机理概述及防范措施

  吸收稳定系统由于硫腐蚀带来了另一个严重的安全问题―硫化铁自燃,由于硫化铁粉末不易消除,经常积存在换热器管束或塔器内,一旦扫线及冲洗不够彻底,打开设备后极易发生硫化铁自燃情况,最严重的一次硫化铁自燃曾烧毁了部分再吸收塔内构件。

  从腐蚀介质分析及实际腐蚀情况判断,吸收稳定系统腐蚀基本上属于H:S一HZO型低温腐蚀,腐蚀形态表现为碳钢均匀减薄、氢鼓泡和硫化物应力腐蚀开裂。在有水存在的条件下,HZS溶于水中形成酸性腐蚀介质,其主要反应为:FeH25一FeSH:

  (1)采用气压机出口富气水洗或碱洗的方法可以有效地脱除其中的H乃,从而降低腐蚀介质浓度,减轻设备腐蚀程度。另外在设备制造及安装过程中应注意降低应力水平,塔体应进行整体热处理,塔内构件选用18一8等不锈钢材质。

  (2)为了彻底消除硫化铁自燃带来的安全危害,我们在2000年大修停工期间在吸收稳定系统试用了硫化铁钝化剂,能够有效清除设备上积结的FeS等无机垢,并且在设备内不产生沉积,不产生废气、废渣,排放物符合环保要求。使用后塔器内壁及换热器管束表面基本没有FeS沉积物,设备内异味也明显减轻,效果显著。

  环保效益(1)油气回收投用后,油气不再排放到大气中,有利于改善大气的质量。(2)有利于企业推行清洁生产,保护职工的身体健康。(3)实现对主要环境因素进行控制,达到1501400环境保护体系的要求,使装油台逐步实现健康、安全、环境一体化。

  安全效益油气如果不被回收,这种气体扩散在装油台区域,再与空气混合,很易形成爆炸气体,由于油气量较大对装油作业安全极为不利,一不小心易引起燃烧爆炸。回收后使装油台消除了安全生产中一个极重要的隐患因素。6.5生产操作改造后的油气回收流程较短,工艺条件易操作,操作工每班2个人就可以保证装置正常运行。

     结论和建议

  通过对富气的安全性、装置的处理量、工艺设备热量平衡模拟计算等方面的分析论证,利用现有设备改用柴油吸收油气的改造方案是可行的。为了进一步改善装置的性能,建议:(1)同时启动2台贫油泵增加吸收剂量,把柴油人塔温度降低到最低,假定为32℃,通过模拟计算回收量可增加20Okg/h.但循环水量需要提到3ot/h,二级换热器的面积需增加30一4OmZ.(2)提高罗茨风机的压力增加塔内吸收压力,从而提高吸收率。(3)用水作为喷射器的流体力,可节约柴油循环量,通过改造提高液分离罐的分离能力,使水与柴油分离彻底。(4)设法降低柴油的吸收温度,从而提高吸收塔的效率。

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